完成單位:浙江省湖州三友印染有限公司
活性染料的水洗主要可分為二個階段。是去除纖維表面浮色、鹽和堿、糊料的臟洗階段;第二是去除纖維內部浮色,以提供較好的染色堅牢度。分析了影響水洗效果的主要因素:包含染料的性質、電解質濃度、水洗溫度、洗液pH值、織物帶液率、水質和皂洗劑等。在傳統水洗基礎上提出了全新的全沸洗工藝,比較了傳統水洗工藝和全沸洗工藝的特點。經過實踐證明,活性染料平幅全沸逐格溢流洗工藝比傳統水洗工藝產品,水洗牢度提高0.5~1級,節水30%~40%,節約蒸汽15%~20%,水洗效率提高20%以上。
基本原理
水洗溫度高,纖維溶脹充分,染料的分子休閑加劇而更易擴散,染料對纖維的親和力降低,染料溶化度增加。對于印花織物,可使糊料更好地膨脹,從而較快地去除糊料,連續高溫水洗時,浮色染料很簡單從纖維內部擴散出來并解析擴散至水洗液中,即使在大量電解質條件下,浮色染料也不會聚集,返沾白底,浮色去除潔凈,染色堅牢度提高。
逐格溢流,流動熱水,臟水形成濃度梯度差,前臟后清,織物一直處在由濃到淡的熱水槽中,染色堅牢度提高,印花白底不易沾污。
技術創新點
浮色染料去除潔凈,染色堅牢度好,印花白底沾污小,各項濕牢度提高,0.5級以上。
消耗水量少,蒸汽也相應減少,節能減排效果顯著。
提高水洗機生產效率,特別是深色印花布上這個新工藝優勢更明顯,深色白底上比傳統水洗工藝減少一次水洗。
適用范圍
活性染料的連續軋染,長車連續水洗。
活性印花平幅連續水洗,特別是深色白底花布上有優勢。
節能減排效果
經過近1年時間的不斷實踐,活性染料全沸洗工藝,有如下效果:
提高印花水洗機生產效率20%以上。
在軋烘軋蒸上色工序中節水30%,節約蒸汽15%以上。在印花工序中節水30%~40%,節約蒸汽20%以上。由于全沸洗逐格溢洗工藝效果顯著,企業運用此原理,改造一臺印花水洗機,購買一臺新型上色水洗機,并獲得顯著經濟效益。
改造老式水洗機,將冷水噴淋→溫水法→熱水洗→熱皂洗的老式水洗機,改為全沸水逐格溢流式水洗機,改造相關花費近20萬元。
按這個技術原理設計并購買一臺新型全沸水逐格溢流水洗機,于2011年5月安裝生產,投資近220萬元。
節約成本:原老式上色水洗機耗水220T/天;原老式上色水洗機耗汽45T/天;原老式印花水洗機耗水300T/天;原老式印花水洗機耗汽70T/天。
現新型上色水洗機節水30%;新型上色水洗機節汽15%;改造后印花機節水30%~40%;改造后印花機節汽20%以上。
現二臺水洗機節水、節汽折合人民幣近15萬元/月,節能效果顯著。
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